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我厂厂房新建扩建、技术改造过程中几个问题说明

时间:2022-03-30 08:17:07 浏览次数:

摘要:我厂六五末新建103车间新增二个水冷壁车间,七五期间扩建一个跨蛇形管生产车间,和一个露天跨,及其中的设备安装、拆迁。75吨行车的顺利拆迁,为完成国家重点项目121-C换热器项目提供可靠保障。基建技改领导要求尽一切可能先上行车。为后续安装设备和生产创造条件,以便早日發挥车间的生产功能。八五期间我厂新上窄间隙焊机、管子涡流探伤自动线和罗马尼亚集箱三轴数控钻等设备。这些都为工厂当年的发展发挥了重要作用。

关键词:轨道放线;轨道斜压板;扁担抬;拨叉拨力;起吊桅杆;平衡

引言

采用经纬仪为行车轨道放线,用锻压冲压法加工行车轨道斜压板,这在当时是一个创新。经纬仪放线法延续用到了自动线的基础、安装放线。它提高了精度,降低了劳动强度,缩短了技术准备周期,极大地提高了行车轨道安装周期;Z3010钻床调试成功、800吨油压机采用扁担抬到基础上去,顺利搬迁调试交付使用,为当时的生产,起到了重要作用;如何将阿里斯顿电冰箱厂75吨行车安全的拆迁到104车间,成为关系到当时国家重大项目能否顺利完成的关键,对于当时的建设过程,厂房、设备安装有几个问题需要特别说明。

一、行车轨道安装

基准轨道的选择。基准线的建立,应该是既要合理又要稳定的基础,行车轨道一般以带有行车滑线一侧为基准轨道,另一侧的轨道以标准跨距距离铺装另一条相互平行的轨道。为了行车工作中运行平稳,每条行车轨道直线度、相对同一截面标高偏差、水平度、和两轨道之间跨距都有严格要求。否则,会引起行车歪斜运行、啃轨、爬轨,严重时还会因此造成安全事故。

103车间开始轨道安装放基准线时,沿用老的传统方法,即拉线延线法。先找出2个距离6米左右的基准点,但是只延长了3、4个点,延长的线就发生偏离,要是增加这基准2个点的距离到10米左右,又因为下挠,无法找出延长点。因此轨道安装放基准线的工作无法进行下去。

这个问题影响了下面的后续工作,我想起采用经纬仪进行定位,于是查找资料并咨询测量员后,认为经纬仪同样可以应用到行车轨道安装放基准线,而且完全满足轨道放线的精度要求。于是提议采用经纬仪从车间的中间往车间两方定位,这样可以解决因为视线无法从车间一端定位到车间的另一端问题。实际应用效果非常好。在后续的厂房安装中,以及蛇形管自动线的基础放线和安装定位,都延续采用经纬仪放线法。得到了当时基建技改领导的肯定。

二、行车轨道压板的制作

行车钢梁轨道,每隔600mm长在轨道两边有二组轨道压板,103车间全长210米左右,车间每一跨有600×2(每根轨道2组压板)×2(每跨车间2根轨道)组轨道压板,每组压板共4个零件(包括叉形垫板、斜压板和2个方形斜垫圈,不包括螺栓螺母)。仅103车间2跨厂房行车轨道就需要11200个压板零件。因为工期紧,又要尽早发挥新厂房的生产功能,这样大量的零件是一般机械加工工期无法满足的。

如何加工轨道压板满足当时行车轨道周期的要求,就成了当时的瓶颈问题。经请示领导后决定:采用锻冲法加工,请403设计、制作模具和冲杆,202下料,401锻冲加工,即先锻压出压板和方形斜垫圈,再用冲杆冲出螺杆孔。先将将锻冲好的样品零件进行测量,加工出来的压板、垫圈符合图纸标准,满足安装要求后正式生产。

三、配件厂800T油压机的搬迁、调试和交工

为了顺利解决产品扩散,缓解我厂的加工场地紧张的矛盾。我厂与凤凰乡共同组建成立配件厂。决定把202车间的800吨油压机、101九棍校平机等设备搬迁到配件厂。这些都是苏联的老设备,800T油压机搬迁前只有100吨左右的工作压力。搬迁到配件厂后,经我亲自调试的油压机,压力达到了近500吨工作压力。完全满足了配件厂工作需要。

搬迁800T油压机最大的问题是油压机底座,重量42吨多。因为当时车间水泥地坪还没有作,先期只把油压机基础做好了,能可以借助是安装好的两台行车,一台10吨,一台20吨。如何将底座从汽车上卸下,安装到基础上就位,就成了关键的问题。

202车间有一根承重能力不详的扁担,通过校算它的强度和刚度满足用两台行车抬底座的能力。经过略加改造,经试验承受底座重量后扁担实际下挠只有18mm。配件厂的两台行车最大静载荷可以达到37.5吨,现在超载只有17%不到,而且超载载荷分布在行车轮子的支座处,不会对行车造成不良的影响。

800吨油压机的拆迁、安装调试和顺利交付使用,为早日顺利解决我厂产品扩散;缓解101车间加工场地紧张的矛盾打下了基础。

四、201车间钻床的安装调试

88年6月我厂从沈阳中捷友谊厂购买Z3010钻床安装完毕,在使用时发现液压进给系统紊乱,201车间师傅在钻孔时打坏了许多根钻头,无法加工汽包孔。经与供货厂家沈阳中捷友谊厂联系,等他们派人来处理,要到2个月以后。如果这个问题不解决,影响我厂300MW锅炉汽包的交货进度。不能按期交货将直接影响我公司的信誉。

经过请示领导同意,我对着说明书,没有转速表凭肉眼观测是那几档进给转速超差,对着转速图查找是那根传动轴有问题,通过反复查找,对着查出有问题的传动轴,在转速图上找到对应的有问题的传动齿轮对,刚好通过观察窗,可以看到有问题的传动轴上的拨叉拨力不够,无法拨动那对传动齿轮。

找到产生问题的原因,仅凭说明书上的几句话,找到进给液压预选系统,在系统上安装了一个压力表,通过提高系统压力,解决了拨叉拨不动那对啮合齿轮的问题,得到了基建处长邱友鹏和基建技改副厂长吴均的表杨。

五、104车间75吨行车拆卸、安装

我厂在89年初接到国务院重大办要求工厂承制四川化工厂20万吨合成氨设备121-C换热器、高低温交换炉等任务,着手设计和工艺准备,其中121-C换热器的重量95吨,细长比1:18。按工艺要求104车间需要增加一台75吨行车,当时时间要求紧任务重。

总机械动力师陈汉良在重庆阿里斯顿电冰箱厂以28万元的便宜价格买到我们需要的行车,厂家要求我们自己去拆卸行车。作为当时主持行车的拆卸安装技术负责人,在总机械动力师陈汉良领导下赶赴现场,查资料做方案:由于行车两主梁之间跨度大,原阿里斯顿电冰箱厂的厂房高度有限,只能将行车原端梁和小车用汽车吊吊下,再做两个450mm长的小端梁将两行车主梁连上,利用我们现有的起重桅杆,将行车梁整体卸下。

方案确定后,各方着手做工作:制作小端梁、拆端梁、卸小车……

剩下的关键是拆卸行车主梁。拆卸行车不同于安装行车,安装行车重心可以在地面进行调整,行车在起吊时,在地面通过行车小车调节就能使行车达到平衡。但是,拆行车就必须在上面把重心掌握计算好,起吊时一次就必须达到平衡,否则,行车卡在轨道上或厂房立柱上,将会出安全事故。虽然当时行车资料不齐,能查的资料不多,只能根据自己平时掌握的经验准确的计算出各个部件的重量和重心,配上恰当的配重重量。使行车平稳的卸下。随着拆下来的行车,在104车间用双桅杆将行车小车起吊上去。经过调试,立刻用于生产,发挥效益,确保了国家重大项目的完成。同时我心里充满了无限的自豪感——这是我们东锅人共同努力的结果!

参考文献:

[1]《机械设备安装手册》.

[2]《工程质量检验评定标准》14册.

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