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机器人柔性车削加工单元设计研究

时间:2022-05-18 08:15:04 浏览次数:

zoޛ)j馝vm:mN1546^M9N??viuuR}4<HmtO,#3Bi<@5@E-Ѓ4 <, 3BwwiI ky开放、可扩展的机器人控制系统开发平台。针对不同的应用研究和开发项目,用户可以方便地向控制系统中添加视觉传感器、力传感器及红外等各种扩展传感器,或者添加各种末端工具来扩展机器人的功能,并将这些扩展功能与机器人控制系统进行无缝集成,从而实现机器人的二次开发功能。

3.2 自动上料机的设计方案

自动上料机的结构组成如图5所示,包括机壳、启动按钮、停止按钮、棒料仓、接近传感器、中心定位“V”形槽、推棒料电缸、推棒料伺服电机、推料气缸、上下调整电缸、上下调整伺服电机、单元控制柜等。单元控制柜为自动上料机电控柜,其控制核心为西门子S7-200系列PLC。上料机PLC控制器和单元PLC主控制器之间通过以太网互联,传递启动信号、停止型号、缺棒料信号、棒料上下调整参数数据等。

自动上料机工作原理如下:上料机进行工作时,先打开启动按钮,操作工人将一堆形状规则的棒料倒入上料机棒料仓中,在单元PLC主控制器触摸屏上输入棒料直径尺寸,系统将尺寸参数传送给上料机PLC控制器,控制上下调整伺服电机驱动上下调整电缸调整中心定位“V”形槽的位置,确保棒料能够进入数控车床上料口。推料气缸向上推动将一根棒料从棒料仓推入中心定位“V”形槽,推棒料伺服电机驱动推棒料电缸推动棒料沿中心定位“V”形槽进入数控车床,从而完成上料。当完成一根棒料的加工后,推料气缸向上推动下一根棒料从棒料仓推入中心定位“V”形槽,从而完成对数控车床的持续上料。当接近传感器检测到帮料仓内没有棒料后,上料机PLC控制器向系统PLC主控制器发出缺棒料信号,提醒人工批量上料棒料。

3.3 复合手爪的设计方案

机器人的复合手爪装置主要完成夹持工件、工件托盘等动作,并在夹持工件过程中吹掉工件上附着的碎屑和冷却液。复合手爪主要包括夹具转接架、托盘夹具、工件夹具、连接法兰及吹屑装置等部分,如图6所示。复合手爪通过气缸带动夹持机构来实现夹持功能。工件夹具用于将加工好的工件从车床内的棒料上掰离并取出,托盘夹具用于夹持托盘。工件夹具末端在2个方向上设计有“V”形凹槽,便于夹具从不同角度夹持工件。上、下2组吹屑装置安装在工件夹具上,在零件的夹持过程中由程序控制实现自动吹屑功能。

3.4 激光测径仪的设计方案

机器人柔性车削加工单元的质量控制要素为加工件的外圆直径。采用基恩士LS7070激光测径仪进行质量参数检测,如图7所示。激光测径仪配套定位工装,在进行质量检测时,机器人将工件放置定位工装定位,由激光测径仪进行质量检测,更换不同规格尺寸的棒料时,需人工为质检仪器更换定位工装。

激光测量外径时,机器人将棒料送至定位“V”形块后,压紧气缸向下运动壓紧棒料,然后激光测径仪开始测量外径,并将所测的数值传输到总控。测量结束后,机器人将棒料放到零件托盘中。

采用激光扫描原理进行测量,如图8所示,激光发生装置产生的激光,照射在马达驱动的高速旋转棱镜上,通过发射透镜组在测试区间中形成标准扫描平行光束,测试区间中的被测量物体遮挡光束形成的阴影,会在光电收集端形成信号的阶跃,阶跃宽度及位置决定了被测量物体的直径及在测试区间位置等参数。

4 结语

随着工业自动化发展中对无人化和降低工人劳动强度的要求,机器人柔性车削加工单元越来越受到机床制造商和用户的重视。本加工单元已在某精密零部件生产厂得到了实现和应用,采用工业机器人进行机床上下料,在很大程度上提高了生产效率,降低了工人的劳动强度,同时也保证了产品的质量,使生产具有柔性化功能。采用工业机器人形成柔性化车削加工自动化生产,提高了数控机床的操作安全性,降低了工人的劳动强度,工件的上下料及自动加工连接紧密,因此大大提高了工作效率,具有较好的推广价值。

参 考 文 献

[1]覃南强,谭仲海.基于工业机器人的冲压自动上下料系统的设计[J].企业科技与发展,2015(10):43-45.

[2]卢泽旭.工业机器人在冲压自动化生产线中的应用研究[J].机电信息,2012(12):49-51.

[3]侯雨雷,王嫦美,杨彦东,等.基于ABB机器人的冲压线上下料系统构建及其实验[J].制造技术与机床,2014(8):33-36.

[4]曹斌,张卫荣,汪军.基于关节机器人的盘齿热前加工自动上下料系统的设计[J].制造业自动化,2012(7):7-9.

[责任编辑:钟声贤]

【基金项目】国家自然科学基金项目(61305050);江苏省自然科学基金项目(BK2012236)。

【作者简介】王雷,女,江苏连云港人,硕士研究生,连云港职业技术学院讲师,研究方向:嵌入式系统与应用。

【通讯作者】徐鹏,男,山东威海人,博士,江苏自动化研究所高级工程师,研究方向:数字化车间的研究与开发。

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