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工人先进事迹模板

时间:2022-01-06 00:59:21 浏览次数:

工人技术明星先进事迹

在本职岗位上,能够以身作则、勤奋进取,刻苦钻研机电技能知识,积极带领电钳班解决生产中设备出现的各种技术问题,使制成部的机电维修和管理水平大幅度提高,设备的运行效率大大改观。作为一个机电技术管理人员,他时刻没有忘记自己的工作使命,面对车间设备运行中的各种技术问题及设备隐患,与机电班的各位师傅共同探讨解决,先后完成了车间机电设备的各项技术改造。多年被公司评为“先进个人”及“优秀共产党员”的光荣称号。

凭着对本职工作的热情衷爱,作为技校毕业的他,为了提高自己的文化修养,自学拿到了大专毕业证。面对车间电气运行中出现的各种技术难题,深知自己知识的欠缺,利用业余时间查找技术资料,了解掌握电气控制的维修原理及DCS 自动化控制的基本技术水平,通过自学从一个单一的设备维修技术人员转换为机电一体的多面手,是自己以一个合格的员工为车间机电维修作出了应有的贡献。民和制成包装系统的两台收尘器自安装以来,收尘器下的回灰绞刀经常故障,造成收尘器无法正常运行,为了解决这一问题,通过现场勘查,提出将原绞刀改为斜槽的方案,改造中将设备用电功率从原九千瓦降低到现在的四千瓦,不但降低了设备故障率,而且电耗也大大降低,同时将包装机下的两台回灰绞刀也改造为空气斜槽,将原五点五千瓦的电机改为现在四千瓦的电机,使设备用电功率降低,同时也降低了维修成本及劳动强度。以上两项技术改造,为车间每月节约电耗及维修费用约三千元左右。

制成两台磨粉煤灰称,在运行中经常产生卡死现象,无法保障粉煤灰的正常参加,多次由于卡斯造成减速机齿轮损坏,增加了设备的维修费用。吕等富通过研究称的工作原理并提出了技术改造,将原来的水平稳流给料机改为刚性叶轮给料机,电耗从原来的五点五千瓦降低到一点五千瓦,通过使用解决了给料机的卡死现象,提高了粉煤灰的参加量,降低了岗位工的劳动强度。

制成二号磨自安装以来磨尾一直无法排渣,造成选粉机磨损及磨内蓖板堵塞的技术问题,严重的制约着磨机系统的正常操作,经常由于磨尾篦板堵塞而停磨,吕等富先后多次查找原因,研究排渣口的结构,最后决定通过加大排渣的过滤面积,增加排渣口的通风量,最终解决了二号磨无法排渣的技术问题,使磨机粉磨效率大大改观,同时延长了选粉机鼠笼的使用寿命。

二号磨系统负压自安装以来,一直上下波动大,直接影响选粉机的选粉效率及磨机的产量,给中控操作带来许多困难,吕等富通过对收尘器线路的分析研究,找出了负压波动大的主要原因是收尘器的PLC控制器运行时间间隔太长,造成收尘滤袋阻力增大的问题。为了解决这一问题,他在原控制回路中增设了一台时间继电器,减小了PLC的间隔时间,提高了收尘器的清灰效率,增加了选粉机的选粉效率及磨机产量。

制成一号磨系统运行中一直没有油路保护跳停装置,多次由于设备跳停,造成主机事故隐患。为了解决这一问题,吕等富通过现场查看分析研究,在原线路中增设了油压控制保护装置,通过油泵的压力来控制磨主电机的启停,杜绝了油泵跳停,造成主机故障的事故,改善了设备的安全运行系数。

制成中控DCS操作系统中,经常由于通讯障碍,造成设备跳停及程序死机,由于整个操作系统所用的软件是罗克韦尔公司的自动化系统,要求专业技术强,吕等富利用平时所学的专业技术,通过对两台磨I/O柜线路的研究分析及控制模块的检查,发现两台磨I/O柜电源配置不一样,一号磨I/O柜的1756模块存在许

多故障点,导致中控通讯障碍,直接影响中控工的正常操作,为了降低I/O故障率,将原1#磨DCS系统电源和2#磨系统改为一致,拆除了一号磨I/O柜控制模块中的不用线路,降低了各模块的负荷,大大改善了DCS系统的运行效率。制成配料库底多年来一直存在扬尘大,设备故障高,岗位工劳动强度大的问题,库底收尘由于管道平,管道内容易产生积灰,收尘器无法发挥收尘效率,通过现场勘察,提出了改造方案,组织电钳工对原框架基础进行了拆除,降低了配料称的高度,将原收尘风管改为V型布局,改变了收尘管道的角度,使熟料配料库底扬尘大大降低,收尘效率大大提高,取得了良好的环保效率。

同志不但勤奋进取,务实创新,而且还经常鼓励机电班的各位师傅多学技术,提高业务技能,成为精一门、学两门、通三门的多面手。为了提高车间的整个机电的维修水平,他平时带领电钳班的各位师傅,学习钻研车间各个机电设备的工作原理、维修技能及电气线路的专业知识,机电设备发生故障时,他带领大家现场进行分析研究,了解事故发生的原因,掌握事故判断的方法,使制成部机电工的维修水平大大提高,设备运转率及完好率上了一个新的台阶。

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