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外压式给水超滤工艺处理长江下游水源研究

时间:2022-03-30 08:29:19 浏览次数:

摘 要:通过对长江下游水源进行超滤中试试验,得出适合于该水源的外压式给水超滤运行参数,用于给水厂提标改造,以适应我国人民对饮用水水质、水量的新时期要求。

关键词:超滤;给水超滤;长江下游水源;外压式

1 概况

国家颁布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对现今给水厂提出了新的要求,为克服传统工艺的种种局限,提出给水超滤膜水处理工艺,以适应新标准的要求。以下是对长江下游水源进行超滤中试试验,并取得水厂改造参数的研究过程。

2 材料与方法

2.1 试验装置介绍

本次试验采用的是外压式中空纤维超滤膜中试系统,整个系统集中放置在可移动式集装箱内。膜件为立式结构,采用有加强筋的PVDF 膜丝,且膜丝仅在上端固定,下端可以自由摆动。膜件能够采用反洗和空气擦洗,自由摆动的膜丝使得污染物脱除效果好,不会产生膜丝间的污堵。

2.2 试验工艺流程

如图1所示,将平流沉淀池出水接入超滤膜车间,超滤出水进入清水池。

2.3 试验用膜件的主要参数

中试膜件型号:8寸给水超滤膜组件

安装的膜件数: 1

有效膜面积 (m2): 49

中试系统出力:

进水量(m3/h): 2‐6

产水量(m3/h): 2‐6

清洗循环流量 (m3/h): 2.5

快冲流量(m3/h): 等同于进水量设定值

反洗流量(lmh): 85

进水温度范围 (℃): 0‐40

最高进水温度(℃): 43

常规进水压力范围 (bar): 0.35 – 2.4

最高产水跨膜压差(bar): 1.7

最高反洗跨膜压差 (bar): 0.7

完整性测试压力设置 (bar): 0.7 – 0.8

膜件排水压力 (bar): 0.9 – 1.0

膜件耐受的PH 范围: 1.8‐10.5

最大余氯接触浓度 (ppm): 1000

最大空气擦洗量 (Nm3/h): 21

2.4 试验设备

进水浊度检测仪表:1720E;

出水浊度检测仪表:1720E;

进水水温检测仪表:温度传感器E+H tr10-aka1cas1g2000;

进水流量检测仪表:科隆电磁流量计;

出水流量检测仪表:科隆电磁流量计;

进水压力检测仪表:管道式压力变送器;

出水压力检测仪表:管道式压力变送器;

2.5 试验目的

(1)测试和记录试验超滤膜在各通量条件下的性能参数。

(2)评估出水水质,确保合乎出水要求。

(3)为膜性能的长久稳定性,开发膜维护性/恢复性清洗方案。

(4)用产水渗透性能测试结果来评估恢复性清洗的有效性。

(5)测定不同季节温度下的运行通量和性能。

3 结果与分析

3.1 水质分析

根据2014年《南通某水厂水质检验日报表》,随机提取4月、6月、11月中某天的水质,如表1所示。

(1)与国内其它传统工艺水厂一样,砂滤后水可检测到大肠菌;

(2)超滤膜系统出水无细菌;

(3)出水浊度不受进水浊度波动的影响,恒定在0.1以下。

3.2 恒通量运行时物理清洗对跨膜压差的恢复

运行方式:物理清洗周期30min,每次历时4min。

任取3段反洗周期(2014/3/27,平均水温13.77℃)进行考察,如图2所示。

(1)恒通量84L/(m2.h)运行;

(2)周期内,跨膜压差平均上升约96%;

(3)清洗后跨膜压差恢复,周期之间看不出来有明显上升趋势。

(4)说明该物理清洗周期和历时较适合。

3.3 恒通量运行时维护性清洗对跨膜压差上升的控制

运行方式:维护性清洗周期为一周两次,清洗浓度200mg/L(次氯酸钠),历时45min;

取水温变化不大的时段进行考察(2014年4月18日至2014年5月6日,水温18℃至19℃之间),如图3所示:

(1)恒通量84L/(m2.h)运行;

(2)其间TMP从38kpa上升至41kpa,19日内TMP上升8%;

(3)平均每日TMP上升0.16kpa。

3.4 全试验过程分析

整个试验从2013年08月20日至2014年05月27日,其间2013年11月27日至2014年1月8日按照93L/(m2.h)通量运行,2014年2月18日完成化学清洗,如图4所示:

(1)通量从84L/(m2.h)调整到93L/(m2.h)时运行,TMP上升到44kpa以上,并不断升高,最高达到75.26kpa;

(2)通量从93L/(m2.h)下调到84L/(m2.h)时运行,TMP缓慢下降,但仍在62kpa~72kpa之间;

(3)化学清洗结束后,TMP降低至25.87kpa;

(4)在恒通量运行情况下,暂时停机后开机,TMP将降低,如2013年10月13日的重启和2014年3月25日的重启,但TMP很快恢复上升趋势。

(5)2013年12月26日到2014年3月12日为全年水温最低(10℃左右)的时段,TMP处于高水平(最高75.26kpa),超滤系统仍可正常运行(93L/(m2.h)通量)。

3.5 超滤渗透性能分析

为考察该超滤膜的产水性能,消除水温因素的影响,引入超滤渗透性能参数,对该超滤膜进一步分析。

根据Hagen-Poiseuille定律,对于超滤系统,通量、跨膜压差与水的粘度之间的关系可以用下式表示:

式中: TMP——跨膜压差,KPa;

qc——超滤膜通量,L·m-2·h-1

ε——超滤膜开孔率

r ——超滤膜孔眼直径

τ ——扩散曲率,实际膜孔毛细管长度与膜厚度之比

L——超滤膜有效厚度

μ——水的粘度

对于工程应用来讲,应该考虑膜污染对超滤的影响,引入膜污染系数k;

k——考虑运行过程中的超滤膜污染系数。

即:

式中: TMP——跨膜压差,10KPa;

qc——超滤膜通量,L·m-2·h-1

μ——水的粘度

X——渗透性能,20℃时,超滤膜在1m水头工作压力下的通量值,反应了超滤膜的特性和超滤膜的污染情况。

对于同一超滤膜, X——变化将反应超滤膜污染程度的变化。

如图5所示,对全试验过程进行渗透性能分析:

(1)超滤膜渗透性能与超滤的启停、清洗有直接相关;

(2)2014年2月18日完成化学清洗后,渗透性能恢复到2013年的最高水平40(lmh/10kpa);

(3)随着超滤系统运行时间的加长,该超滤膜的渗透性能缓慢的下降,化学清洗前,从40(lmh/10kpa)下降到15(lmh/10kpa)(120天),每日平均下降0.21(lmh/10kpa);

(4)化学清洗后,从渗透性能40(lmh/10kpa)下降到19(lmh/10kpa)(96天),每日平均下降0.22(lmh/10kpa);

(5)从以上数据可见,化学清洗后渗透性能下降速度加快了5%。

4 小结

(1)该超滤系统在某水厂以84L/(m2.h)通量,正常运行;

(2)该超滤系统物理清洗周期内,跨膜压差平均上升约96%,物理清洗后跨膜压差恢复,周期之间无明显上升趋势;

(3)维护性清洗控制跨膜压差上升速度,恒通量运行条件下平均每日TMP上升约0.16kpa;

(4)水温10℃,TMP 75.26kpa,通量93L/(m2.h)时,超滤系统可正常运行;

(5)该系统化学清洗后渗透性能下降速度加快了5%;

5 结论

(1)通过9个月的试验,考察了不同季节温度下的运行通量和性能。

(2)测试和记录了试验超滤膜在84L/(m2.h)和93L/(m2.h)通量条件下的性能参数。

(3)超滤膜系统出水无细菌,出水浊度恒定在0.1NTU以下且不受进水浊度波动的影响;

(4)物理清洗周期、历时和强度较适合实际情况,运行稳定。

(5)维护性清洗周期为一周两次,清洗浓度200mg/L(次氯酸钠),历时45min,该清洗方案保证了试验在通量84L/(m2.h)下稳定运行。

(6)化学清洗完成后渗透性能恢复到2013年最佳工况,以此判断化学清洗方案行之有效。

(7)该试验已达到预期目的,建议利用以上参数对现有水处理工艺进行技术改造,以满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)各项要求。

作者简介:赵锦辉(1979-),男,江苏南通人,硕士研究生,工程师,研究方向:水环境治理。

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