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新钢10#高炉优化炉料结构的生产实践

时间:2022-03-25 08:16:56 浏览次数:

zoޛ)j馝t?t۝4}uMtMtNw۞;MtMtO_]5i_]uuo]tn7]tm}yn6i]tNfm7ۙ׽8ts7}?o^?tim]5θiן饨ky开放,布料模式根据炉体热负荷,煤气利用率等参数有开炉初期的CO调整为适应边缘的CO,中心与边缘煤气分布合理,炉内料柱透气性大大改善,炉体各段热负荷比例稳定,煤气利用率达到46%以上,高炉炉况抗波动性能增强。为日后10#高炉实现低硅冶炼、扩大矿批、降低燃料比打下了良好的基础,10#高炉高炉在实现煤比150kg/t以后,并根据炉身、炉腰冷却壁温度变化,再控制鼓风动能在135-140kJ/s的同时,通过调整边缘与中心的布焦量,达到了10#高炉合理的煤气分布,经验在于保证中心加焦量的同时(3500-3800kg)扩大矿批(66-70t)稳定煤气流,确保料面有一定平台宽度,合适的边缘O/C层厚度,一是避免炉墙附近边缘负荷过重,造成边缘软熔带根部过低,二是确保强劲的中心气流。保持两股气流稳定发展。(十字测温见图1)。

1.6 装料制度的合理选择

随着低品位矿使用后高炉稳定性变差,为保证顺行高炉一直采用中心加焦的技术。中心加焦技术虽然有利于炉况顺行,但难得到好的经济技术指标。为此,通过控制布料档位角度、布料圈数、布料时间及中心焦炭质量来稳定炉况[3]。为满足中心加焦技术对焦炭的质量的要求,高炉结合由外向里布料的规律,将焦炭质量最好粒度大的6m干熄焦装在称量罐的上部布于中心。中心气流出现短期不足,则采取延长布焦时间来增加中心焦炭量以改善中心料柱透气性。布料圈数和布料档位的角度的调整则主要是在当中心气流长期不足,调整布料时间效果不理想时,一般布料圈数在1~3间变化;中心气流宽而显弱时,压差≤150KPa,则适当缩短布焦时间,随后调整布料矩阵CO→CO,增加用矿石第四档收中心,提高煤气利用率至46%以上,煤气利用率维持在47.45%-49.74%(见表3)。

1.7 加强炉内上下部的合理调节

10#高炉在调整煤气流时,主要是在炉况稳定的基础上微调,煤气流在炉内的总体反映趋势是中心主导气流约偏强,边缘适当发展。

从表4的炉喉十字测温我们可以判断出:10#高炉在这种状况下是中心主导偏强,边缘气流适当发展约偏弱,导致10#高炉煤气利用率小于45%,偏低,高炉燃料比高,各指标欠佳。同时边缘负荷过重,边缘气流较弱,导致炉墙易粘瘤,特别是在原燃料大幅波动后,导致炉温及碱度不稳定,易造成高炉炉墙结厚,极易破坏高炉的理想操作炉型,给炉况的抗稳定性带来较大的影响。10#高炉在2011年7月就是因为炉墙结厚的现象导致高炉炉况出现了失常,通过相当长的时间才处理好。

在今年,10#高炉在处理炉内气流时以两股气流的均衡发展为模式。在保证中心主导气流强劲的条件下,适当放轻高炉边缘负荷,发展边缘气流。实现两股气流的均衡发展,主要通过中心加焦的比例,10#高炉是通过布焦时间的调整来控制两股气流的合理分布。

从表5的炉喉十字测温我们可以判断出:在采取措施后10#高炉炉喉十字测温边缘第五点温度下降至117℃,实践操作中来观察十字测温,来调整煤气流分布,不仅保证了10#高炉理想的操作炉型,而且使10#高炉炉况得到长期稳定顺行,两股气流的合理分布大大的提高了10#高炉的煤气利用率。煤气利用率从2011年7月的44%上升到47%,燃料比下降了30㎏/t,取得较好的经济效益[4]。

2 效果

10#高炉通过实行优化炉料结构操作后,高炉炉况的稳定性到明显的改善,各项经济技术指标(见表6)处于同类型高炉前列。

3 结论

(1)大渣比冶炼主要影响高炉的透气性和透液性,通过改善用焦情况,调整好中心气流分布,依旧能够获得较好的经济技术指标。

(2)低品位矿冶炼生产中需要密切关注中心气流。强劲有力的中心气流是保证高炉顺行和指标良好的关键。

(3)高炉操作即有它的共性也有各自的个性,发展稳定的煤气流至关重要。针对操作炉型不均匀情况,不必要求初始煤气流完全均匀,应立足形成合理煤气,果断调整装料制度,确保煤气流分布合理,创造最好的经济技术指标。

参考文献:

[1]韦韬,黄日清.稳定炼铁生产的技术措施[J].柳钢科技,2010,第S1期山东冶金 2007,炼铁专辑(S1期):1-4.

作者简介:李伟华 ,男,江西新余人,硕士研究生,助理工程师,主要从事:高炉操作和管理工作

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