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ZJ20/1580CZ(P)型车装钻机的研制

时间:2022-03-03 08:07:23 浏览次数:

[摘 要] ZJ20/1580CZ(P)车装钻机是RG公司为哈萨克研制的。该钻机的应急电机具有挂合、维修方便的特点。改进后的钻台及坡道极大减轻起下钻(钻杆上下钻台)的工作量。水基灭火星装置能彻底根除污染源,满足安全生产的需要。

[关键词] 车装钻机;结构设计;传动原理

[中图分类号] TE932 [文献标识码] A 文章编号:1671-0037(2014)01-71-1

近日,南阳二机石油装备(集团)有限公司(以下简称RG集团公司)和哈萨克斯坦布尔格劳钻井有限公司,双方的设计人员就哈方订购的8套全配套钻机(其中2 000米车装钻机6台)进行了深入交流。针对哈方提出的使用要求和工作习惯,RG集团公司研制了一款2 000米车装钻机,该车装钻机型号命名为ZJ20/1580CZ(P)。

1 技术分析

结构和传动原理。该钻机主要有发动机传动箱、分动箱、角传动箱、绞车、应急动力源、转盘传动装置、钻台(含转盘)及运载车等几部分组成。该钻机的传动原理图如图1所示,钻机的作业传动为中间传动轴传动。

2 关键技术

2.1 应急电机的安装。常规应急电机安装在角传动箱一侧,而在使用时,一旦角传动箱发生故障,很容易造成卡钻。根据用户的使用要求将应急动力源安装在绞车后面。这样需要解决的问题是应急电机带动的链轮转速过高,脂润滑难以满足安全生产,而此处没有动力源来驱动泵,难以用常规润滑方式进行润滑,通过在链条盒内加一接油盒来润滑轴承,特点是链轮转速快时润滑量大,链轮转速慢时润滑量小。常规挂合方式为花键套挂合,这对两轴的同轴度要求较高,再者挂合手柄被误碰到而挂合时容易烧减速机,花键套挂合为刚性连接,起不到联轴器的作用,通过链条挂合方式,不仅能解决上述问题还有费用低廉的优点。

2.2 钻台坡道安装改进。常规钻台坡道都是搭在大门立柱外侧,坡道距离井口中心较远,上下钻杆时作业人员需要将钻柱推到坡道边,作业人员的工作量较大,通过将坡道内移至井口边,作业时只需轻轻一推就能将钻柱送到坡道的凹槽内,极大地减轻工作量。

2.3 单机水基消声器的使用。通过将消声器改为立式结构,在消声器内部加水来解决柴油机长时间使用有火星喷出的安全隐患,且该消声器物美价廉,操作维修方便。

3 配套及试验情况

3.1 主机试验部分:

3.1.1 井架负荷(158吨):井架负荷实验在RG公司第一实验场进行,最大负荷为1580KN,符合API和石油行业标准的要求;

3.1.2 抗风能力(满立根无载荷时为60节)试验:该实验是通过有限元分析进行的,模拟环境为哈萨克作业区气候条件,工况为无钩载,满立根,风速60节(结构及附件重量动载系数为1.1),0°、45°、90°正吹、斜吹、侧吹;在此工况下井架的稳定性判别系数最大为0.98763<1.0,安全。

3.1.3 液气压系统:气压在0.7~0.8 Mpa时,保压5 min,压降不得大于0.03 Mpa。液路系统压力为21 MPa和14 Mpa时,保压 5 min,不允许有压降和渗漏,各执行机构和元件动作是否可靠,检查与指示名牌标识的一致性等。

3.2 外围配套部分

3.2.1 发电机、MCC、空压机:MCC控制单发电机的运行以及双发动机的并机试验,空压机及其循环系统是否漏气,工作是否平稳,反馈系统的稳定性等。

3.2.2 固控部分:固控试验是用清水进行的,主要有罐体的密封、五级净化系统的运转,灌注和剪切泵的循环,搅拌器和泥浆枪的操作是否灵活。

3.2.3 井控部分:包括环形防喷器、闸板防喷器和防喷器的远、近控制柜操作是否灵活,压井和节流管汇的循环试验等。

3.2.4 机泵组:征得用户同意,机泵组的压力循环试验是在最大缸套的条件下运行的,达到了最大10.3 MPa的设计压力,之后安全销被剪断。

4 结束语

钻机的试验结束后,MODUSPEC监理人员提了一些疑问,经工程技术人员的解释后,监理人员连称GOOD;用户也根据自己的使用习惯和他们国家的要求提了部分整改要求,并对钻机的整体运行情况给予很高的评价

收稿日期:2013年12月16日。

作者简介:陈述(1984-),助理工程师,毕业于中国矿业大学机械工程及其自动化专业,研究方向:石油钻修机设计。

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